之前,我们和大家分享了科润的薄板专用冷轧油KR-RSC1000系列,可帮助企业降低综合运营成本(☛点此查看原文)。
今天,让我们一起来看下该系列产品在客户现场的应用表现。不仅帮助客户解决了浓度响应差、机架脏、轧后卷温高、板面质量差、辊耗大等问题,而且提升了生产效率以及生产环境的清净性。
项目背景
该客户是江苏省知名钢铁企业,引进国外先进生产线,生产各类镀锌及耐高腐蚀性高精度板材。在用轧制液产品基本能满足轧制需求,但依然存在一些痛点问题:
钢卷表面随机出现油斑,影响生产质量;
加油后浓度响应差,表面浮油多,油耗大;
机架清洁性差,特别是工作辊两侧油泥较多,影响到生产环境的清洁和机架的维护。
图1 机架清洁性差
科润解决方案
科润技术团队在充分了解了客户的现有情况及需求后,为其定制推荐了KR-RSC1000系列冷轧油产品,并制订了原槽液调整方案,以满足客户不排槽、直接添加科润产品来节约费用的需求。
具体方案为:
1. 对现有槽液进行调整:
现场调研发现在用槽液回溶性能差、粘壁严重,槽液表面浮油多,系统清净性差,在不排槽的情况下使用时,需要预先将槽液调整至正常状态。
2. 确定产品方案
原槽液调整完成后,开始添加科润轧制液,应用3天后现场情况明显好转(见图2-图7),在后续的使用过程中现场情况继续好转并保持在较好的水平。
图2 原轧制油槽液状态(左)
及使用科润轧制油3天之后(右)槽液状态对比
图3 使用科润轧制油前(左)
及使用科润轧制油3天之后(右)机架清净性对比
图4 使用科润轧制油前(左)
及使用科润轧制油3天之后(右)平床过滤器对比
图5 使用科润轧制油前(左)
及使用科润轧制油3天之后(右)滤布状态对比
图6 使用科润轧制油前(左)
及使用科润轧制油3天之后(右)排污渠状态对比
图7 使用科润轧制油生产的钢卷表面状态
项目价值
1. 钢卷表面油斑出现概率降低,测试3个月时统计未见异常;
2. 机架清净性提高,现场环境改善;
3. 浮油减少,浓度响应提高,油耗减小;
4. 辊耗降低,轧辊工作公里数显著提升(轧Q235B材质的钢卷时,原来80公里换辊,现在轧120公里后还可以再轧,提升50%以上);
5. 混加及新配的槽液状态均正常并稳定,产品对维护的要求降低,基本不需要特殊的维护。
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素材提供:靳永昌、闫世鹏
责任编辑:张咪
美术编辑:朱官兵
责任校对:靳永昌
审核人:何平、左永平